火(huǒ)力發電廠的(de)高壓旁路旁(pang)調節閥是汽(qì)機旁路系👌統(tong)中非常重♉要(yào)的設備,對改(gai)善機組的啟(qǐ)動性能、保護(hu)機🌈組的🈚正常(cháng)運行☎️有非常(cháng)重要的作用(yong)。高壓旁路🏃🏻♂️系(xi)統裝置由高(gao)壓旁路閥、噴(pen)水調節閥、噴(pēn)水隔離閥等(děng)組成。經市場(chǎng)調研,很多電(diàn)廠的高壓旁(pang)路閥都出現(xian)了内漏,已嚴(yán)重影響了機(ji)組的運行安(an)全和熱效率(lǜ)。
2021年(nian)初,我公司拜(bai)訪天津國電(dian)某公司時,用(yong)戶提出高㊙️旁(pang)閥(某進口品(pin)牌)内漏嚴重(zhòng),每年定期維(wei)修,但是每⁉️次(ci)運行不到1個(gè)月便出現内(nèi)漏,閥後溫度(du)長期在480℃-500℃,熱量(liàng)損失極大。我(wǒ)公司經現場(chang)考察并對原(yuán)閥的結構進(jin)行分析🏒後,提(tí)出了相應的(de)改造方案,得(dé)到了用戶上(shang)下的認可及(ji)肯定。同年9月(yue),經我公司設(shè)計改造後的(de)高旁閥内件(jiàn)安裝并投入(rù)運行,滿負荷(hé)狀态無内漏(lòu),閥後一❄️直保(bǎo)持✉️在280℃左右,低(dī)于再熱冷段(duàn)溫度(冷段約(yuē)300℃),現場運行非(fēi)常好。
現場原閥(fá)狀況:
1. 閥芯(xīn)閥座密封面(mian)沖蝕;
閥芯(xin)密封環損壞(huài)。

原閥芯及(ji)閥蓋

原(yuan)閥座(帶閥籠(lóng))


結(jié)構分析:
1)原閥内(nèi)件采用平衡(héng)套筒式軟密(mi)封結構,調節(jiē)精度高,但💚閥(fa)芯🈲配合面上(shàng)的軟密封環(huan)長期使用後(hòu)會磨損嚴重(zhong)并分裂,密封(fēng)失效。從而導(dǎo)緻間隙流過(guo)大,漏流量增(zēng)加,閥後嚴重(zhong)超溫,影響機(ji)組的🈲經濟效(xiào)益。
2)閥芯密封環(huan)壓蓋沒有導(dǎo)向設計,緻使(shǐ)閥芯密封環(huan)受力⛱️不均勻(yún)💁,密封性差,引(yin)起洩漏量增(zēng)加,閥後超溫(wēn)。
現(xiàn)場施工:


閥座未取出(chū)前,可以看到(dao)結構非常緊(jǐn)湊,操作空間(jiān)極小


拆除閥(fá)座螺栓過程(cheng)中

由于螺栓長(zhǎng)期在高溫環(huán)境中使用,已(yǐ)無法按常規(guī)♈方法😄拆除,現(xiàn)場拆除過程(cheng)中,幾次将内(nei)六方扳手掰(bai)斷
1. 将(jiang)閥芯組件改(gǎi)造設計為預(yu)啟式結構,對(dui)執行器執行(hang)力要求小,且(qie)可實現長期(qi)關斷嚴密,當(dang)閥門開啟時(shi),預啟閥芯執(zhí)行力🧑🏾🤝🧑🏼小,很容(rong)易就可以打(da)開;此時閥芯(xīn)工作
2.

改造後(hou)示意圖

改造後的(de)閥内件投入(ru)運行,關閉嚴(yan)密無洩漏。










